某水廠采用常規(guī)水處理工藝,即混凝-沉淀-過濾。過濾是*關鍵的工藝環(huán)節(jié),因為它是保證出廠水濁度指標合格的*后一道屏障,一旦濾池截留效果差,就會造成濾后水濁度升高,若無法及時采取補救措施,將直接影響出廠水濁度指標的完成率。因此,在生產(chǎn)運行中將風險控制點前移至斜管填料沉淀環(huán)節(jié),通過合理的投藥和科學的運行管理使其無論在超負荷運行,還是在原水水質不佳的情況下均能充分發(fā)揮作用。但是在日常生產(chǎn)運行當中發(fā)現(xiàn),斜管沉淀池出水水質 不佳,水中含有細小的絮體,通過監(jiān)測濁度指標也發(fā)現(xiàn)沉后水濁度較大,出水濁度普遍大于2NTU,個別時段大于5NTU。這樣就會給后續(xù)過濾工藝環(huán)節(jié)帶來處理負擔,增加出廠水水質超標的風險。此外,還發(fā)現(xiàn)斜管沉淀池在運行一段時問后,就會在斜管頂部沉積一層厚厚的絮體,堵塞斜管,通過分析可知是由以下原因造成的。
①受“短流”現(xiàn)象的影響。斜管沉淀池前部的反應池為水力雙層回轉式反應池,初始設計標準和設計水量已與實際運行條件差別較大,故造成反應效果不佳,而沉淀池的處理效果與反應效果有較大的關系,且斜管沉淀池與前部反應池在寬度上不對等,造成進入沉淀池的水流分配不均,局部出現(xiàn)“短流”現(xiàn)象,使絮體的穩(wěn)定性受到影響,前部已經(jīng)形成的絮體容易重新破碎成細小絮體。
②高處理負荷的影響。近年來隨著水廠處理水量的逐漸增加,沉淀池長時問處于高負荷運行狀態(tài),池內(nèi)水流上升流速較大,這樣就使一些不穩(wěn)定的絮體隨水流上升。而在這些隨水流上升的不穩(wěn)定絮體中,較輕的部分就會隨水流進入出水集水槽,從而進入濾池,而較重的部分就會重新下沉堆積在斜管的頂部,堵塞斜管,減小斜管沉淀池有效沉淀面積,進一步增大其表面負荷,導致沉淀池的運行陷入惡性循環(huán)狀態(tài)。